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污泥回流比對2段進水A/O工藝重油加工效果

2021-05-28 11:22:03

氮是石油中的主要雜原子元素,含量約在0.1%~0.6%,主要以有機氮的形態(tài)存在。在石油煉制過程中,這些有機氮化物會轉(zhuǎn)化成無機氮,溶解到水相中形成含氮污水。石油煉制污水總氮處理負(fù)荷一般在60~80mg·L?1,其中氨氮70%~90%,硝態(tài)氮5%~15%,有機氮5%~10%,亞硝態(tài)氮含量很低。絕大多數(shù)石油煉制企業(yè)污水脫氮采用傳統(tǒng)的A/O工藝,排水總氮濃度30~40mg·L?1,基本滿足《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)總氮排放限值要求。但是,隨著國家對環(huán)保工作重視程度的提高,污水總氮的排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán),尤其是我國部分地區(qū)已執(zhí)行總氮小于15mg·L?1或10mg·L?1排放限值要求,未來石油煉制企業(yè)污水處理領(lǐng)域總氮提標(biāo)將是大勢所趨。如何利用現(xiàn)有污水處理的硬件設(shè)施,通過制定科學(xué)的設(shè)計參數(shù)和運行參數(shù),簡單地改變工藝運行條件,進行原位強化總氮深度脫除,是當(dāng)前研究的重要任務(wù)。分段進水A/O生物脫氮工藝無需硝化液內(nèi)循環(huán),污泥、污水、污染物停留時間長,碳源利用率高,脫氮效率高,相比于傳統(tǒng)的A/O工藝,更有利于有機污染物和氮污染物的深度脫除。從機理上分析,分段進水A/O工藝會適用于優(yōu)質(zhì)碳源較低、有機污染物和氮污染物處理負(fù)荷較大的石油煉制污水處理,但是相關(guān)的研究報道較少。因此,本研究以石油煉制污水處理領(lǐng)域達標(biāo)難度最大的重油加工污水為研究對象,基于傳統(tǒng)的A/O脫氮工藝設(shè)計參數(shù),構(gòu)建了以2段進水A/O工藝為主體的生化脫氮工藝和參數(shù),并在現(xiàn)場開展了側(cè)線實驗研究,考察了污泥回流比r值對系統(tǒng)的脫碳、脫氮能力的影響,以期為重油加工污水氮與碳協(xié)同深度達標(biāo)提供依據(jù)。


1材料與方法

1.1材料和儀器

實驗污水:某典型重油加工企業(yè)污水場水解酸化裝置出水,實驗期間進水COD、TN、氨氮、硝態(tài)氮、有機氮均值分別為379、60、51、6.0、1.5mg·L?1。

器材及儀器:紫外分光光度計,L6,上海儀電分析儀器有限公司;TN/TOC分析儀,TOC-L,島津;可見分光光度計,7230G,上海精科儀器有限公司;便攜式水質(zhì)分析儀,U-50,日本HORIBA;電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,101-0A,上海葉拓。


1.2分析項目及方法

COD分析參照GB/T 11914-1989中的方法,NH4+?N分析參照HJ636-2012中的方法,NO3??N分析參照HJ/T 346-2007中的方法,MLSS和SVI的測定方法參照文獻中的方法。TN采用島津TOC-L分析儀測定,DO、溫度采用HORIBA U-50分析儀測定。


1.3實驗條件及方法

實驗工藝及設(shè)備:模擬現(xiàn)場硬件設(shè)施,根據(jù)前期研究成果,構(gòu)建現(xiàn)場側(cè)線實驗工藝,如圖1所示。2段進水A/O反應(yīng)器總有效容積為2160L,各段容積比為VA1:VO1:VA2:VO2=1:2.6:1.4:2.2,其中好氧池均分成3個格室,沉淀池有效容積150L,BAF池有效容積150L。3臺隔膜計量泵分別控制進水及污泥回流,空壓機為好氧格室曝氣,機械攪拌器為缺氧區(qū)提供攪拌。A1in和A2in分別為反硝化單元的進水采樣點,A1、A2、O12、O13、O22、O23的采樣點均在相應(yīng)單元出水側(cè)液面下10cm處,O11和O21在出水側(cè)距池底20cm處設(shè)置的取樣口采樣。

實驗裝置啟動及運行:取某重油加工企業(yè)污水處理場CASS池活性污泥1.5m3,接種到2段進水A/O工藝,控制實驗溫度為(33±2)℃,進水流量720L·d?1,2段進水A/O反應(yīng)器水力停留時間72h,污泥沉淀池停留時間為5h。按照前期研究成果,2段進水A/O反應(yīng)器工藝參數(shù):流量分配比系數(shù)a1為0.7,a2為0.3,缺氧段采用20 r·min?1低速攪拌控制溶解氧在0.2~0.4mg·L?1,好氧段控制溶解氧在3.5~4.5mg·L?1,污泥回流比r值1.0,定期排泥控制泥齡25~30 d,兩級A/O無硝化液回流。裝置運行至第7天,出水水質(zhì)穩(wěn)定在總氮質(zhì)量濃度20~24 mg·L?1,COD質(zhì)量濃度50 mg·L?1,NH4+?N質(zhì)量濃度低于1mg·L?1,完成啟動穩(wěn)定3d開始實驗。改變污泥回流比r值(0.60、0.75、1.0、1.25、1.50),考察不同r值下對系統(tǒng)運行條件及處理效果的影響,每隔7d改變一次污泥回流比,共計35d,污泥回流比r值在不考察時以1.0運行。


2結(jié)果與討論

2.1污泥回流比對運行條件的影響

2.1.1對各段水力停留時間的影響

不同污泥回流比下各段的HRT變化如表1所示。當(dāng)回流比加大,各段的污水水力停留時間在減少,同時污水的污染物濃度也在稀釋。回流比較低的時候,增加回流比,污水的停留時間可以滿足活性污泥對污染物的去除速率,那么回流比越大,去除效果越好。但是當(dāng)回流比較高的時候,污水的停留時間過短,污染物還沒有完全降解就會被排出裝置外,所以污泥的回流比存在一個最佳的操作區(qū)間。


2.1.2對各段MLSS的影響

污泥回流比對各段MLSS的影響如圖2所示。回流比過低,污泥濃度會偏高,HRT延長,污泥處理負(fù)荷會降低,最終導(dǎo)致活性污泥性狀變差;回流比過高,污泥濃度會偏低,HRT縮短,污染物的降解效果會變差。對比第1段和第2段發(fā)現(xiàn),回流比對第1段的活性污泥濃度影響更大。活性污泥回流過高,大量的非反硝化型異養(yǎng)菌可能會和反硝化菌在A1段競爭碳源底物,降低反硝化效率;同樣在O1段,大量的異養(yǎng)菌的存在,可能會抑制硝化過程,不利于氨氮的氧化。


2.1.3對沉淀池活性污泥沉降指數(shù)的影響

污泥回流比r值的改變會影響沉淀池水力負(fù)荷和污泥負(fù)荷。實驗期間活性污泥的SVI在110~125mL?g?1,考察r值對沉淀池活性污泥沉降指數(shù)的影響,結(jié)果如圖3所示。r值從0.60增大到1.50,沉淀池活性污泥沉降指數(shù)略有小幅升高,但是污泥沉降性能依然良好。這一現(xiàn)象與王偉等在研究污泥回流比對分段進水A/O工藝處理生活污水的影響的過程中得出的結(jié)論基本一致,即在系統(tǒng)污泥沉降性能較好時,r值對二沉池泥水分離效果影響不大。

2.1.4對反硝化區(qū)溶解氧和回流能耗的影響

污泥回流比r值的增加會引起反硝化區(qū)A1和A2的溶解氧濃度的小幅增加(數(shù)據(jù)未列出)。A1區(qū)的溶解氧由均值0.22g·L?1增加到0.31mg·L?1左右,A2區(qū)的溶解氧由均值0.27g·L?1增加到0.34mg·L?1左右。分段進水工藝從源頭上避免了硝化液的回流,利于反硝化區(qū)域的溶解氧控制。且由于硝化液回流量的減少,相應(yīng)的電耗也可以得到消減,根據(jù)通用的潛水排污泵能耗核算,每減少100m3的硝化液回流,可以減少約7~11kWh的電耗。以1個年加工量1000萬t的煉廠為例,按每加工1t原油產(chǎn)生污水量0.50m3計算,如果不回流硝化液1年可以節(jié)約電耗35萬~55萬kWh。


2.2污泥回流比對處理效果的影響

2.2.1對COD去除效果的影響

r值的改變對COD去除效果的影響結(jié)果見圖4。2段進水A/O工藝對重油加工污水中的有機污染物取得了良好的去除效果,r值的變化對有機污染物的去除最終效果影響較小。第1段A/O單元完成了對70%有機污染物負(fù)荷的快速降解,第2段A/O單元完成了剩余30%有機污染物負(fù)荷以及降解周期較長的有機污染物的深度降解,裝置出水COD在48~51mg·L?1。

對比r值變化對第1段和第2段A/O工藝中有機污染物降解的影響,發(fā)現(xiàn)r值變化對第1段A/O影響較大。r值越大,A1進水的有機污染物濃度因水量稀釋越低,但是隨著反應(yīng)的進行,影響越來越小,說明2段進水A/O系統(tǒng)對水量負(fù)荷有較好的適應(yīng)能力。相比于傳統(tǒng)的A/O工藝(硝化液回流比1~2),無硝化液回流的分段進水工藝,有機污染物的停留時間延長了近50%,利于對重油加工污水中降解周期較長的有機污染物的深度降解。


2.2.2對TN去除效果的影響

回流比對2段進水A/O工藝的TN去除效果影響見圖5。r值0.60~1.50對應(yīng)的O13出水TN分別為23.8、20.1、17.7、16.5、18.8mg·L?1,去除率分別為61.61%、67.58%、71.45%、73.38%、69.67%。r=1.0和r=1.25時,2段進水A/O工藝取得了70%以上的總氮去除率,在未投加碳源和未進行硝化液回流的條件下,脫氮率已經(jīng)略高于常規(guī)的A/O生化脫氮工藝,說明該工藝適用于低碳氮比重油加工污水脫氮。理論核算脫氮率,如果A1和A2單元都實現(xiàn)完全反硝化,r值0.60~1.50對應(yīng)的脫氮率在80%~88%,與實際脫氮率對比發(fā)現(xiàn),TN去除率還有近20%的提升空間。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。


2.2.3對氨氮去除效果的影響

污泥回流比對氨氮的處理效果的影響見圖6。在r值由0.60增大到1.50的過程中,2段進水A/O工藝側(cè)線中試裝置在短期內(nèi)基本保障了氨氮的高效去除,出水氨氮均小于1mg·L?1,去除率均達到了98%以上。但是,對于各段氨氮出水水質(zhì)分析發(fā)現(xiàn),回流比過低和回流比過高都不利于對氨氮的去除,r=1.0和r=1.25時,各段的硝化效果較好,且r=1.0的硝化效果略好。

分析第1段A/O的脫氨效果,隨著回流比的增加,A1的氨氮濃度因為稀釋原因明顯降低。當(dāng)r=1.50時,A1的進水氨氮濃度最低,但是隨著O1好氧降解時間的延長,氨氮濃度開始高于回流比為0.75、1.0、1.25條件下的出水氨氮濃度,說明在此條件下,O1的氨氮氧化能力在下降,其原因主要是回流引起的污泥濃度降低和污水停留時間減少所致。當(dāng)r=0.60時,相同的進水氨氮處理負(fù)荷,O1污泥濃度最高,氨氮污染物停留時間最長,但是O1出水氨氮濃度也高于r值為0.75、1.0、1.25條件,表明硝化過程受到了抑制,分析原因可能是自養(yǎng)硝化細(xì)菌與異養(yǎng)菌存在競爭關(guān)系,并處于劣勢。分析第2段A/O的脫氨效果,回流比的增加對第2段氨氮的去除效果影響并不明顯,A2進水的氨氮濃度升高主要是第1段A/O未完全硝化的氨氮所致。


2.2.4對硝態(tài)氮去除效果的影響

如圖7所示,在r值從0.60增大到1.25的過程中,增大回流比有助于提高系統(tǒng)的硝態(tài)氮的去除效果。O23在r=1.50時,O23出水硝態(tài)氮突然升高,主要原因是回流比過大,導(dǎo)致O13出水存在未完全降解的氨氮,在O23氧化成硝態(tài)氮。分析各段出水硝態(tài)氮質(zhì)量濃度發(fā)現(xiàn),回流比過低和回流比過高都不利于對硝態(tài)氮的去除,r=1.0和r=1.25時,系統(tǒng)的反硝化效果較好,且r=1.25的反硝化效果最好。

分析第1段A/O的脫硝效果,A1單元在r由0.60增加到1.50的過程中,A1硝態(tài)氮去除量在逐漸增加,在r=1.50時達到最大值,為0.75g·h?1,說明A1的反硝化效能沒有得到充分利用,可以適度增加A1硝酸鹽處理負(fù)荷,以充分利用第1段缺氧區(qū)反硝化能力。研究還發(fā)現(xiàn),較低的回流比會導(dǎo)致污泥濃度過高,會對反硝化段的碳源產(chǎn)生惡性的競爭,r=0.60時,A1的CCOD降/CN降(降解COD與降解硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度比值)為3.69,硝態(tài)氮去除量為0.51g·h?1,而r=1.0時,A1的CCOD降/CN降為3.43,硝態(tài)氮去除量為0.62g·h?1,就證明了這一點。

分析第2段A/O的脫硝效果,A2單元在r值從0.60增大到1.5的過程中,硝態(tài)氮去除量基本沒有變化,出存在殘留硝態(tài)氮7.78~11.0mg·L?1,主要原因是A2反硝化碳源不足。核算A2的CCOD降/CN降,r=0.60時,A2的CCOD降/CN降=3.39;r=1.0時,A2的CCOD降/CN降=3.27。A2單元的CCOD降/CN降的變化趨勢與A1基本一致,表明在A2單元同樣存在碳源競爭。但是相比A1單元,A2的CCOD降/CN降值略低,說明A2單元碳源利用率更高。


3結(jié)論

1)2段進水A/O工藝中,污泥回流比從小增大時,會增加系統(tǒng)的水量負(fù)荷,導(dǎo)致污水、污泥、污染物的停留時間縮短,減少系統(tǒng)對進水中污染物的降解時間。

2)在一定范圍內(nèi)提高污泥回流比,可以提升系統(tǒng)硝化和反硝化效果,尤其是第1段缺氧區(qū)硝酸鹽氮去除的量會明顯增加,但當(dāng)污泥回流比過高時,系統(tǒng)硝化、反硝化效果會明顯降低,最大污泥回流比不宜超過1.25。

3)相對于傳統(tǒng)的A/O工藝,分段進水A/O工藝污染物的停留時間更長,更有利于污水中降解周期較長的有機污染物的去除。

4)為進一步提高2段進水A/O工藝脫總氮效果,可以考慮增加第1段A/O內(nèi)循環(huán)硝化液回流比,補充A2單元所缺碳源。